Setelah crash 6 bulan yang lalu, baru sempat perbaikan lagi... ganti 2 bh servo, ESC..Permasalahanny pada saat seting swash. Stick trotle pada posisi tengah dan lengan servo (servo horn) membentuk sudut 90 derajat dengan pitch 0 deg, Mengapa pergerakan servo horn ke bawah lebih pendek dibanding ke atas sehingga pitch positif dan negatif berbeda nilai... saya menduga ada yang slah pada RX nya...mohon pencerahan
Kemungkinan settingan EPA berubah Om... Atau kalo pakai FBL modul, setingan dari FBL nya. Saya juga pernah mengalaminya. Gerakan servo elevator lebih panjang daripada servo aileron&pitch, sehingga jika pitch di up /down heli akan maju/mundur. Setelah saya adjust EPA-nya gerakan kembali normal. Atau bisa juga dari settingan pitch curve-nya nilai atas dan bawah tidak setara.
oh ya om...sy pake fbl modul skookum dengan tx futaba 7c, kalo tanpa modul fbl memang bisa diseting lewat tx, tp kl pake modul setingnya dimana om, apa di swash mix....? sdh dicoba lewat swash mix di modul tapi ga bisa
Faridfadlan wrote:Setuju dengan suhu suhu diatas, kayaknya mesti periksa dulu EPA/ETA di TXnya dulu, kalau gak ada masalah baru cek program FBLnya.
EPA di tx normal om, dan kalo tanpa modul fbl memang bisa di adjust dari TXnya tapi kalo pake modul fbl tidak bisa adjust dari TX (tidak fungsi) harus dari modulnya, tapi hasilnya tetap gerak servo horn keatas dan kebawah ga sama(kebawah lebih pendek)
Faridfadlan wrote:Setuju dengan suhu suhu diatas, kayaknya mesti periksa dulu EPA/ETA di TXnya dulu, kalau gak ada masalah baru cek program FBLnya.
EPA di tx normal om, dan kalo tanpa modul fbl memang bisa di adjust dari TXnya tapi kalo pake modul fbl tidak bisa adjust dari TX (tidak fungsi) harus dari modulnya, tapi hasilnya tetap gerak servo horn keatas dan kebawah ga sama(kebawah lebih pendek)
Saya fikir apa mungkin program fbl berubah hanya krena crash, tapi itu dugaan saya saja. mungkin bisa dilihat lagi kurva pit nya pada id1 dan id2 mahon maaf bukan bermaksud menggurui, kadang kita tidak sengaja merubah seting tx.
Torohafidz wrote:Setelah crash 6 bulan yang lalu, baru sempat perbaikan lagi... ganti 2 bh servo, ESC..Permasalahanny pada saat seting swash. Stick trotle pada posisi tengah dan lengan servo (servo horn) membentuk sudut 90 derajat dengan pitch 0 deg, Mengapa pergerakan servo horn ke bawah lebih pendek dibanding ke atas sehingga pitch positif dan negatif berbeda nilai... saya menduga ada yang slah pada RX nya...mohon pencerahan
ini berlaku juga pada saat modul dilepas, makanya sy menduga rxnya yg masalah bukan modulnya
Sepertinya juga jarang rx menyebabkan pergerakan servo +/- berbeda karena rx hanya meneruskan sinyal yang dia terima dari tx, mungkin yang perlu diperiksa lagi adalah panjang linkage, atau bisa jadi panjang main shaft tertukar antara regular dan dfc, atau sebaliknya, mungkin lebih baik minta tolong rekan komunitas setempat untuk lihat masalah secara langsung, dengan begitu akan lebih mudah diketahui penyebabnya.
Torohafidz wrote: ini berlaku juga pada saat modul dilepas, makanya sy menduga rxnya yg masalah bukan modulnya
mas toro, monggo di ceck settingan di TX nya, apakah ptch curvenya linear? bisa jadi saat setting masih di pitch curve normal yg umumnya di bawah / startting gimbal tortle, sudah di poin dua puluh limaan..